進(jìn)入四季度,尤其從11月下旬開(kāi)始,合成氨生產(chǎn)迎來(lái)最佳時(shí)期,11月29日,單班產(chǎn)量高達(dá)360t,運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到108%,創(chuàng)歷史新高。
年度計(jì)劃?rùn)z修前,合成車(chē)間分析判斷裝置運(yùn)行瓶頸所在,針對(duì)氨合成系統(tǒng)冷量不足問(wèn)題,通過(guò)凈化保冷更換減少冷損、水冷器消漏增加換熱效率、氨壓機(jī)防喘振閥研磨消除內(nèi)漏、氨冷器液位計(jì)消缺等增加系統(tǒng)冷量降低氨分溫度,為裝置運(yùn)行質(zhì)量提升打下良好基礎(chǔ)。
合成車(chē)間精準(zhǔn)優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),做好全工段高效銜接,通過(guò)穩(wěn)定最佳氫氮比、控制循環(huán)量、精心調(diào)整各個(gè)控制參數(shù)、穩(wěn)定氨冷器液位、盡可能降低合成塔入口氨含量,提升氨凈值;在保證觸媒使用壽命的前提下,合理控制床層熱點(diǎn)溫度,使合成反應(yīng)處于最優(yōu)狀態(tài)。功夫不負(fù)有心人,進(jìn)入四季度,隨著氣溫進(jìn)一步降低,裝置運(yùn)行負(fù)荷同步得到穩(wěn)步提升,氨產(chǎn)量與尿素、動(dòng)力、雙甲的用氨總需求幾乎達(dá)到平衡,大幅降低了外購(gòu)液氨的需求。
除此以外,合成車(chē)間細(xì)化分解各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),不斷與技術(shù)組成員、操作人員進(jìn)行探討深究,不放過(guò)任何一個(gè)漏洞,從各個(gè)方面深挖裝置潛力。在疫情嚴(yán)重時(shí)期,關(guān)鍵崗位黨員帶頭“以廠為家”,全員全方位保障合成氨的高質(zhì)量運(yùn)行。