9月19日,合成車間按計劃進行氣化爐倒爐,11時05分,3號氣化爐投料成功。12時05分,合成車間內(nèi)操按下1號氣化爐停車按鈕后,1號氣化爐順利停車,合成車間人員喜悅之情溢于言表,截止9月19日,1號氣化爐運行118天,再創(chuàng)歷史新高。
氣化爐開停車,耗費大量人力物力,且為系統(tǒng)穩(wěn)定運行帶來隱患。提高氣化爐運行時間可以減少氣化爐開停車次數(shù),節(jié)約煤和天然氣等能源。為了提高氣化爐運行時間,合成車間開展“氣化爐運行時間對標”,不斷挖掘裝置潛力,改進工作方法,精心維護,不斷提高氣化爐運行時間,減少氣化爐開停車,達到節(jié)能降碳的目的。
提升備爐管理 優(yōu)化工藝操作
氣化爐備爐檢修實行清單化管理。合成車間將合成裝置工藝清理、設備檢修、電氣儀表檢修及備品備件壽命等納入氣化爐備爐清單,根據(jù)每臺氣化爐實際情況,不斷動態(tài)完善備爐清單。備爐期間對氣化爐爐內(nèi)及管線進行深度疏通清洗,對重要設備、易沖刷部位,定期檢測記錄,做到檢修周期明確、檢修項目清晰、檢修質量可控。通過實行氣化爐備爐清單化和標準化管理,有效控制因檢修不到位或設備設施故障等引起的氣化爐非計劃停車。工藝人員時刻保持對工藝參數(shù)的高度敏感,堅持氣化爐和碳洗塔供排水系統(tǒng)閥門活動和切換,保證氣化爐進排水管線暢通。設置隱患記錄本及工藝報警處置記錄本,對裝置存在的問題進行記錄跟蹤,閉環(huán)管理,促進裝置隱患的查消。
健全組織機構 完善相關制度
合成車間成立氣化爐運行時間對標工作小組,車間主任王東亮為組長,不斷完善管理制度,明確各級人員的工作標準、職責和工作程序,將對標目標進行分解,采取對標控制措施,并嚴格監(jiān)督落實情況,形成了科學規(guī)范的對標管理體系。為了確保對標工作有記錄,管理可追溯,過程有監(jiān)控,車間不斷完善相關臺賬,這是一項很基礎,也是很重要的工作。同時,車間還制定員工培訓計劃,提高職工業(yè)務技能,增強對裝置的運行維護和控制能力,保障了裝置“長”“滿”“優(yōu)”運行。
開展專項工作 創(chuàng)新工作方法
合成車間針對氣化爐長周期運行的短板和瓶頸,開展了提高氣化爐有效氣含量、延長爐磚使用壽命、提高煤漿濃度等專項工作,并取得了顯著成果。氣化爐的運行在突破了氧煤比控制,排渣困難等傳統(tǒng)難點后,最終要調整好水的循環(huán)利用,通過加大氣化爐排水量,深度清理管線,同時細化管理水質指標和灰水加藥,進一步優(yōu)化系統(tǒng)水質,減緩管道閥門結垢堵塞,保障氣化爐穩(wěn)定運行。對標課題組人員不斷學習先進管理辦法,和同行進行交流學習,學到了很多先進的運行維護方法和技術改造經(jīng)驗。合成車間嘗試創(chuàng)新備爐檢修策略,氣化爐經(jīng)綜合評估滿足不進人檢修連續(xù)運行條件時,氣化爐更換燒嘴后繼續(xù)運行,以延長氣化爐檢修周期,今后合成車間將繼續(xù)走出固化思維模式,勇于創(chuàng)新工作方法。
合成車間將持續(xù)推進“氣化爐運行時間對標”工作,不斷總結經(jīng)驗,將好的經(jīng)驗和做法固化下來,進一步補齊短板,建立氣化爐高質量運行維護長效機制,為企業(yè)的降本增效做出貢獻。