2021年,合成車間通過實施氨冷系統(tǒng)增加E1901-3技改,使合成氨裝置首次實現(xiàn)夏季滿負荷運行。今年,車間繼續(xù)“深挖細摳”,借大檢修機會,從提高效率入手,進一步挖掘系統(tǒng)冷量。檢修后,在循環(huán)上水26℃時,合成氨裝置負荷比之前提高約2%,達到105%(與之前22℃水溫時同負荷),提升了裝置夏季負荷,為公司降本增效助力。
嚴控水冷器E1804清洗和消漏質(zhì)量
E1804因管板角焊縫泄漏,引起管板結(jié)垢,堵塞管道,導致?lián)Q熱效率降低。為切實提升E1804換熱效率,本次大檢修,車間從兩個方面著手,一是嚴控清洗質(zhì)量,派專人全程監(jiān)督,確保每一根管道清洗干凈;二是重視消漏質(zhì)量,根據(jù)以往經(jīng)驗,提前與大連松海商討消漏方案,且派專人跟蹤配合,經(jīng)反復查漏、消漏、共同確認,基本消除所有漏點。檢修開車后,循環(huán)水溫同為26℃時,E1804出口工藝氣溫度比檢修前低5℃,換熱效率提升顯著。
氨冷器E1807液位計改造及液位優(yōu)化控制
氨冷是合成氨工段主要冷量來源,氨冷器蒸發(fā)壓力一定時,液位直接影響氨冷效率。液位過高,易帶液造成氨壓機跳車,液位過低,則換熱效率低,氨冷器存在最優(yōu)效率液位區(qū)間。檢修前,該液位計因?qū)汗懿粫?,液位波動大且?jīng)常假指示。借檢修機會對液位計導壓管進行了改造,消除了液位假指示和波動大問題;再通過反復試驗,將液位控制在最優(yōu)區(qū)間,在氨冷入口溫度相同條件下,氨冷后工藝氣溫度降低約2℃,換熱效率得到明顯提升。
消除氨壓機防喘振閥故障
檢修前,通過對壓縮機的全面排查,車間發(fā)現(xiàn)氨壓機一段和二段防喘振閥存在輕微故障,本著“省下一分錢,就增一分利的成本理念”,借大檢修機會,合成車間消除了閥門故障,提高了氨壓機運行效率,為裝置突破夏季運行負荷瓶頸和冬季通過減少涼水塔風機運行數(shù)量來節(jié)水節(jié)電打下了良好基礎(chǔ)。