11月24日上午,隨著一期鍋爐脫硫系統(tǒng)智能優(yōu)化節(jié)能控制操作系統(tǒng)下裝完畢,預(yù)示著在2號煤粉鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能控制改造系統(tǒng)下裝工作圓滿結(jié)束。
目前公司煤粉鍋爐只有汽包水位和減溫水控制回路投入自動,由于其他給煤、制粉、一次風(fēng)、二次風(fēng)、引風(fēng)等回路均為人工手動操作,所以鍋爐運行參數(shù)波動大,蒸汽質(zhì)量和穩(wěn)定運行有待進(jìn)一步提高;其次是煤質(zhì)和負(fù)荷波動會造成風(fēng)煤配比出現(xiàn)偏差,鍋爐無法保證長期在最佳風(fēng)煤配比的工況下運行,耗煤量大;還有鍋爐脫硫脫硝裝置控制回路簡單,員工操作難度大,主要還會因為物料投加量波動造成環(huán)保指標(biāo)波動大。為了減少員工勞動強度并起到節(jié)能降耗的目的,公司決定借本次大修率先在2號煤粉鍋爐實施智能優(yōu)化節(jié)能改造。
鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能控制改造就是對原有的DCS系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化控制改造,增加一套BCS優(yōu)化控制系統(tǒng),采用人工智能控制算法,全面實時跟蹤運行工況變化趨勢,優(yōu)化風(fēng)煤配比,預(yù)先調(diào)節(jié)環(huán)保裝置的運行參數(shù),不僅能夠?qū)崿F(xiàn)鍋爐長周期安全、穩(wěn)定的全自動運行,提高煙氣指標(biāo)的平穩(wěn)率,而且經(jīng)初步估算可降低產(chǎn)汽綜合煤耗1%以上。這樣不但提高了裝置運行質(zhì)量,降低了裝置原材料消耗和工作人員的勞動強度。另外通過BCS優(yōu)化控制改造后,一定程度上延長了鍋爐的檢修周期,節(jié)省大量的檢修維護(hù)費用;同時脫硫劑、脫硝劑投加的智能控制,有效穩(wěn)定煙氣環(huán)保指標(biāo),還降低了環(huán)保劑消耗費用。
由于智能優(yōu)化節(jié)能控制改造的第一步就是現(xiàn)場和 DCS 系統(tǒng)對接,即DCS 切換程序修改后的下裝工作必須在鍋爐停車的情況下進(jìn)行,所以公司選擇在本次大修中實施。11月17日下午,2號鍋爐滅火后,此項工作全面展開。
24日上午,在計控電儀部和工藝人員的配合下,經(jīng)過外協(xié)人員不懈努力,2號煤粉鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能控制改造下裝工作結(jié)束,這也為該項目在我公司煤粉鍋爐上落地實施邁出了堅實的第一步。隨后繁重的調(diào)試工作將在2號鍋爐點火后進(jìn)行。