4月份以來,為提高一二期氣化裝置煤漿濃度達(dá)到62.5%以上,完成公司重點(diǎn)工作目標(biāo),合成車間積極開展工作,采取多項(xiàng)舉措提高煤漿濃度。
一是優(yōu)化配比,合理配棒。磨煤機(jī)磨棒使用過程中磨損較大,工藝技術(shù)員認(rèn)真研究高密度堆積工藝,通過磨煤機(jī)功率變化和煤漿粒度分布數(shù)據(jù)變化,不斷優(yōu)化配棒比例,定期添加磨棒,提高粒度級配比例。
二是全員參與勞動競賽。車間組織開展以“煤漿提濃”為主題的勞動競賽,車間內(nèi)部集思廣益,下發(fā)管理辦法;各班組拿出班組內(nèi)部提濃措施。每月,四個班組間進(jìn)行濃度評比,獎勵優(yōu)勝班組,對措施執(zhí)行不到位的班組進(jìn)行考核。通過開展勞動競賽評比活動,員工責(zé)任心明顯增強(qiáng),操作技能也有一定的提升,同時各級管理人員都參與水煤漿提濃工作中,充分調(diào)動了管理人員的主觀能動性。
三是開展“煤漿二次研磨試驗(yàn)”。將P1201-2部分煤漿送回至磨煤機(jī)H1201-2,進(jìn)行二次研磨,當(dāng)部分煤顆粒研磨至納米級顆粒時,煤顆粒具有很強(qiáng)的潤滑性,加入現(xiàn)有煤漿系統(tǒng)可以很好地潤滑大顆粒之間的摩擦,減少煤漿運(yùn)動粘度,進(jìn)一步提高煤漿濃度。
通過多項(xiàng)措施,煤漿濃度得到了明顯提高。煤漿濃度從61.9%提高到62.23%,同時氣化爐工藝氣有效氣CO+H2含量得到了明顯提高,從80.5%上升到80.9%,提高了氣化爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,從而達(dá)到降本增效目的。目前,車間正繼續(xù)開展對標(biāo)交流學(xué)習(xí),研究新技術(shù),提高煤漿濃度,以期完成公司的煤漿濃度目標(biāo)。