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生產(chǎn)運行
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化工科技公司:24小時緊急搶修、確保裝置穩(wěn)定運行
發(fā)布時間:2023-01-19     作者:吳巍  來源:化工科技公司  瀏覽數(shù):2124   分享到:

1月16日早10:00,液體二氧化碳生產(chǎn)控制室操作班組員工發(fā)現(xiàn)壓縮機排氣壓力不斷升高,已觸發(fā)連鎖報警,工藝技術(shù)員緊急指示裝置減負荷運行。技術(shù)人員經(jīng)過對裝置系統(tǒng)前后排查,發(fā)現(xiàn)一級液化器進出端壓差過大,判斷為一級液化器內(nèi)部二氧化碳側(cè)部分換熱通道堵塞,造成前段系統(tǒng)憋壓,隨即逐級上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

事件發(fā)生后,化工科技公司高度重視,召集管理和技術(shù)人員召開緊急會議,并在對故障原因進行初步分析,造成一級液化器堵塞原因是干燥器內(nèi)干燥劑粉化,粉末隨CO2氣體出干燥器后跟隨氣流進入一級液化器,由于一級液化器是板翅式換熱器,換熱通道密集且狹小,粉塵化的干燥劑在通道內(nèi)附著、堆積、最終堵塞換熱通道。公司果斷決定對5萬噸系統(tǒng)停車,對一級液化器進行搶修,要求在最短的時間內(nèi)恢復(fù)裝置運行。經(jīng)討論后,確定了一級液化器的疏通方案。

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15:30,生產(chǎn)操作人員熟練地將裝置停車后,技術(shù)人員各司其職,一邊聯(lián)系并督促修造檢修人員盡快到位,一邊給5萬噸裝置系統(tǒng)泄壓以達到工藝施工條件。在施工人員到崗和工藝條件允許后,技術(shù)人員指導(dǎo)施工團隊對管道配管連接以及強調(diào)注意事項,并協(xié)助施工團隊作業(yè)。當斷開液化器二氧化碳入口端法蘭后,向內(nèi)觀察,看到有大量干燥劑粉塵附著在內(nèi)部的換熱器上,換熱器的很多通道已經(jīng)被粉塵堵死。

1月17日早8:30,經(jīng)過約12小時的吹掃,施工人員將一級液化器管道復(fù)位。在確認各閥門、管道達到啟動裝置條件后,10:30生產(chǎn)班組人員按指示開啟了5萬噸裝置。裝置系統(tǒng)初期以80%負荷運行,并對裝置系統(tǒng)前后工況巡查和監(jiān)盤,系統(tǒng)壓力良好,隨后階梯性加負荷并持續(xù)監(jiān)盤,直至系統(tǒng)加至超負荷運行。通過這次對一級液化器二氧化碳側(cè)反向吹掃,一級液化器內(nèi)換熱器二氧化碳側(cè)通道堵塞引起系統(tǒng)憋壓現(xiàn)象基本消失,裝置恢復(fù)原超負荷運行,本次吹掃達到了預(yù)期效果。