1月16日早10:00,液體二氧化碳生產(chǎn)控制室操作班組員工發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)排氣壓力不斷升高,已觸發(fā)連鎖報(bào)警,工藝技術(shù)員緊急指示裝置減負(fù)荷運(yùn)行。技術(shù)人員經(jīng)過(guò)對(duì)裝置系統(tǒng)前后排查,發(fā)現(xiàn)一級(jí)液化器進(jìn)出端壓差過(guò)大,判斷為一級(jí)液化器內(nèi)部二氧化碳側(cè)部分換熱通道堵塞,造成前段系統(tǒng)憋壓,隨即逐級(jí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
事件發(fā)生后,化工科技公司高度重視,召集管理和技術(shù)人員召開(kāi)緊急會(huì)議,并在對(duì)故障原因進(jìn)行初步分析,造成一級(jí)液化器堵塞原因是干燥器內(nèi)干燥劑粉化,粉末隨CO2氣體出干燥器后跟隨氣流進(jìn)入一級(jí)液化器,由于一級(jí)液化器是板翅式換熱器,換熱通道密集且狹小,粉塵化的干燥劑在通道內(nèi)附著、堆積、最終堵塞換熱通道。公司果斷決定對(duì)5萬(wàn)噸系統(tǒng)停車(chē),對(duì)一級(jí)液化器進(jìn)行搶修,要求在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)裝置運(yùn)行。經(jīng)討論后,確定了一級(jí)液化器的疏通方案。
15:30,生產(chǎn)操作人員熟練地將裝置停車(chē)后,技術(shù)人員各司其職,一邊聯(lián)系并督促修造檢修人員盡快到位,一邊給5萬(wàn)噸裝置系統(tǒng)泄壓以達(dá)到工藝施工條件。在施工人員到崗和工藝條件允許后,技術(shù)人員指導(dǎo)施工團(tuán)隊(duì)對(duì)管道配管連接以及強(qiáng)調(diào)注意事項(xiàng),并協(xié)助施工團(tuán)隊(duì)作業(yè)。當(dāng)斷開(kāi)液化器二氧化碳入口端法蘭后,向內(nèi)觀察,看到有大量干燥劑粉塵附著在內(nèi)部的換熱器上,換熱器的很多通道已經(jīng)被粉塵堵死。
1月17日早8:30,經(jīng)過(guò)約12小時(shí)的吹掃,施工人員將一級(jí)液化器管道復(fù)位。在確認(rèn)各閥門(mén)、管道達(dá)到啟動(dòng)裝置條件后,10:30生產(chǎn)班組人員按指示開(kāi)啟了5萬(wàn)噸裝置。裝置系統(tǒng)初期以80%負(fù)荷運(yùn)行,并對(duì)裝置系統(tǒng)前后工況巡查和監(jiān)盤(pán),系統(tǒng)壓力良好,隨后階梯性加負(fù)荷并持續(xù)監(jiān)盤(pán),直至系統(tǒng)加至超負(fù)荷運(yùn)行。通過(guò)這次對(duì)一級(jí)液化器二氧化碳側(cè)反向吹掃,一級(jí)液化器內(nèi)換熱器二氧化碳側(cè)通道堵塞引起系統(tǒng)憋壓現(xiàn)象基本消失,裝置恢復(fù)原超負(fù)荷運(yùn)行,本次吹掃達(dá)到了預(yù)期效果。