三期三臺(tái)氣化爐煤漿回流閥已運(yùn)行11年之久,因長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行,早已“傷痕累累”,運(yùn)行過(guò)程中曾多次出現(xiàn)因過(guò)程閥卡關(guān)閉失敗而導(dǎo)致的氣化爐投料失敗問(wèn)題。究其原因,主要是氣化煤漿中的鐵渣等雜質(zhì)在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中積壓在回流閥閥芯的卡槽內(nèi),導(dǎo)致閥門(mén)關(guān)閉失敗,進(jìn)而影響氣化爐投料。
針對(duì)這個(gè)多年的“老頑疾”,之前的解決辦法是每次在氣化爐停車(chē)期間對(duì)煤漿回流閥閥體進(jìn)行拆檢,徹底清理閥芯內(nèi)沉積已久的雜質(zhì),從而確保煤漿回流閥正常運(yùn)行。但這種解決辦法也有一定的局限性,因?yàn)槿绻龅綒饣癄t連投,就無(wú)法進(jìn)行閥門(mén)拆檢,從而導(dǎo)致連投時(shí)有很大幾率閥門(mén)關(guān)閉閥卡,進(jìn)而導(dǎo)致連投失敗??紤]到該回流閥為進(jìn)口閥門(mén),無(wú)備件、價(jià)格高昂,如果重新采購(gòu)更換的話(huà),需廠家親臨現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)后進(jìn)行定制,前后耗時(shí)較長(zhǎng)。
頂著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和壓力,計(jì)控電儀部部長(zhǎng)王文波帶領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)多次進(jìn)行專(zhuān)題分析,反復(fù)討論、細(xì)心研究,最終決定以6#氣化爐煤漿回流閥為試點(diǎn)進(jìn)行氣路改造。鑒于該閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為彈簧活塞式,閥門(mén)開(kāi)時(shí)依靠氣源壓力頂開(kāi)彈簧,閥門(mén)打開(kāi),關(guān)閉時(shí)氣源壓力卸掉,彈簧復(fù)位,閥門(mén)關(guān)閉。當(dāng)閥芯內(nèi)含有鐵渣等雜質(zhì)時(shí),彈簧壓力不夠,就頂不回去,針對(duì)這一問(wèn)題,大家一致決定在閥門(mén)關(guān)閉側(cè)加裝輔助氣源,由彈簧和氣源共同施加壓力,確保閥門(mén)正常關(guān)閉。確定好改造方案后,經(jīng)過(guò)整整一天的努力,終于完成了對(duì)6#氣化爐煤漿回流閥的改造工作,并進(jìn)行了大連鎖試驗(yàn),閥門(mén)開(kāi)關(guān)正常,初步顯示改造成功。
巧施“小手術(shù)”,妙解“老頑疾”。通過(guò)此次技術(shù)改造,終于解決了這個(gè)多年無(wú)法徹底解決的大難題,同時(shí)為公司節(jié)約生產(chǎn)成本幾十萬(wàn)元,真正實(shí)現(xiàn)了降本增效。