截止8月31日,彬州公司乙二醇項目3號氣化爐連續(xù)高產(chǎn)運行118天,打破2號氣化爐連運112天紀錄,創(chuàng)造了單爐連續(xù)運行新紀錄。在此過程中,制氣車間不斷積累數(shù)據(jù)、總結(jié)經(jīng)驗,克服氣化爐運行制約因素,有效保障氣化爐長周期運行。
嚴把原煤 質(zhì)量是關(guān)鍵
氣化工段是煤化工工藝的“龍頭”,氣化工段穩(wěn)定運行,是實現(xiàn)裝置長周期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,而延長工藝燒嘴使用壽命又是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。制氣車間經(jīng)過數(shù)據(jù)積累,深入分析發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)對燒嘴壽命影響巨大,因此嚴把原煤質(zhì)量,嚴控數(shù)據(jù)指標是裝置長周期運行中的重點。經(jīng)過接連測試不同煤種配比對氣化爐的影響,最終制氣車間采用不同煤種摻燒的方案,有效控制煤漿灰分提升利用率,降低燒嘴損耗,確保氣化爐經(jīng)濟、合理、高效運行。
優(yōu)化工藝 操作是保障
不斷優(yōu)化工藝操作是氣化爐長、穩(wěn)、優(yōu)運行的有效保障。對此,制氣車間積極應(yīng)對,下發(fā)工藝操作卡,開展生產(chǎn)小競賽;嚴格控制煤漿濃度,有效落實巡檢制度,不斷優(yōu)化系統(tǒng)灰水指標、氣化爐爐溫、黑水排放量;建立詳細工藝參數(shù)臺賬、嚴格表計管理;統(tǒng)一操作思路、嚴守操作法;多措并舉力保3號氣化爐超負荷高效運行。
抓好備爐 檢修是基礎(chǔ)
單臺氣化爐常規(guī)運行周期65天,一次停爐檢修約需10天,檢修費用約360萬元左右。因此,抓好檢修質(zhì)量是降本增效,裝置長周期運行的基礎(chǔ)。為進一步加強氣化爐備爐檢修質(zhì)量控制,制氣車間要求設(shè)備技術(shù)人員建立健全《氣化爐備爐檢維修清單》《氣化爐常規(guī)備爐及檢修記錄表》等管理臺賬,并定期對管理臺賬進行補充優(yōu)化。同時嚴把檢修質(zhì)量關(guān):管線沖洗、積渣清理徹底是基礎(chǔ);爐磚、裝置內(nèi)件檢查是關(guān)鍵,操作工、設(shè)備員、工藝員三方確認是保障 。
成績固然可喜,創(chuàng)優(yōu)永無止境,面對新紀錄,制氣車間全體人員將挾勝再戰(zhàn)、執(zhí)銳披堅,為氣化裝置連續(xù)穩(wěn)定運行保駕護航!