5月17日,乙二醇45工段活塞壓縮機一次試車成功!此時,每個檢修人員的臉上都掛著喜悅,忘記了汗流浹背,也忘記了幾天以來的疲憊。
五月的彬州,一群有志青年充滿著活力,蓄勢待發(fā)。5月8日,45工段活塞壓縮機檢修任務下達。由于大家對此設備接觸較少,班長李康先調查每個人的熟悉情況,然后調兵遣將,將檢修任務交由黃陳和王生虎同志領工負責。
領工將人員合理分配后,抵達現場準備拆檢。 此設備雖然運行結構簡單,但中間的檢修細節(jié)不容忽視,從一開始拆卸十字頭絲口數的測量,到拆卸后活塞環(huán)與缸體內壁間隙測量等,每一項都十分重要。所以數據記錄和做好標記就顯得尤為重要。幾人在觀察圖紙后,探討出合理的拆檢順序,從十字頭與活塞桿連接處的螺母開始拆卸,檢修正式吹響了號角。
從填料的水循環(huán)管到活塞端蓋的拆卸,每拆卸一步,記錄一下,幾人配合默契!緊接著測量活塞頭距離壓蓋的深度,此步驟是回裝過程的一個參考標準,所以大家將這一過程連續(xù)往返三遍,避免出現差錯。
將活塞桿取出后,測量活塞桿跳動值,取出活塞環(huán)對活塞頭以及零部件進行清洗,準備換上新的活塞桿。這時,難題出現了,由于不銹鋼螺母絲口與活塞桿咬死,回裝只能暫停,在進行了敲擊、加熱等多次嘗試無果后,最后決定用車床車掉螺母,將新螺母與活塞桿絲口分別用絲錐和板牙進行修理,最終順利完成配合。下一步,回裝填料盒,將每一級填料用細砂紙打磨后用塞尺測量間隙,一步一步,一級一級,井然有序!
一切準備就緒后,5月14日開始回裝,在現場對缸體端蓋封面等進行清洗,按照之前做好的標記,回裝過程是反向技術?;钊麠U回裝完成后,在廠家指導下,取出兩端單向閥,用鉛絲測量氣缸余隙,調整絲口,多次測量,此過程大家目不轉睛,腦門上沁出了一層細細的汗珠,似乎忘記了周圍的一切,直至達到余隙要求值。
天下難事,必做于易,天下大事,必做于細!細節(jié)決定成敗,如果不是每一步做好的標記,數據的測量,回裝過程也不會如此順利,這是此次參與檢修人員的共同認知。