在彬州公司乙二醇生產(chǎn)中,高濃度合格的水煤漿對(duì)系統(tǒng)高效穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮重要作用。四月底,制氣車間圍繞生產(chǎn)裝置水煤漿提濃進(jìn)行勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比,實(shí)現(xiàn)水煤漿濃度達(dá)到62.5%~63.5%,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約七百萬元。
管控原煤質(zhì)量,提高煤漿濃度
煤的變質(zhì)程度、巖相組成、灰分組成及內(nèi)水對(duì)水煤漿濃度都有影響,其中煤的內(nèi)水是影響水煤漿濃度的關(guān)鍵因素。煤的內(nèi)水越低,易于制成濃度較高的水煤漿。因此,從原料煤入手,嚴(yán)把進(jìn)煤質(zhì)量關(guān),煤的內(nèi)在全水分穩(wěn)定控制在7%以內(nèi),從源頭上為制備高濃度水煤漿打下基礎(chǔ)。
調(diào)整鋼棒配比,改變粒度分布
鋼棒配比直接影響煤漿粒度分布的合理與否,根據(jù)煤種適當(dāng)調(diào)整粗細(xì)棒配比和工藝條件,如果粒度粗可以減少進(jìn)料量,設(shè)備上可適當(dāng)增加棒的數(shù)量。如果粒度過細(xì),可增加進(jìn)料量,設(shè)備上可減少棒量。車間技術(shù)組對(duì)煤漿粒度指標(biāo)分析后,先后調(diào)整磨機(jī)鋼棒比例和數(shù)量4次,摸索出了高濃度水煤漿技術(shù)參數(shù)。
降低制漿成本,助力效益提升
添加劑能改變煤漿的粘度,決定著煤漿的流動(dòng)性和穩(wěn)定性。車間技術(shù)員及時(shí)調(diào)整并嚴(yán)格把控用量,在煤漿粘度符合工藝指標(biāo)去前提下,保證產(chǎn)出高濃度煤漿。
氣化原始設(shè)計(jì)上選擇石灰石作為助熔劑,但結(jié)合彬州原料煤灰的熔融特性,制氣車間專題會(huì)議研究后,決定停用石灰石。經(jīng)過一段時(shí)間允許,氣化爐排渣正常。
通過以上舉措,截止5月初,車間將煤漿濃度控制在62.5%~63.5%,伴隨煤漿提濃,氣化爐煤漿反應(yīng)效率明顯提高,產(chǎn)氣量隨之提升,裝置的運(yùn)行效率得到顯著提高。