這次三期搶修,常壓塔冷凝冷卻器更換筒體是機(jī)械修造部檢修三部一班的一個大的檢修任務(wù)。設(shè)備直徑約2.5米,重量44噸,大小螺栓約300多條,拆除和安裝復(fù)位都是有難度的。
常壓冷凝冷卻器新筒體就位
12號早晨剛上班,“李班長,500頓吊車已到位,常壓塔冷卻器新筒體馬上運至802框架地面,需要鉗工配合起重吊下舊的筒體,就位新筒體?!卑嚅L李建強(qiáng)接到設(shè)備技術(shù)員蔣凌霄的電話。
李建強(qiáng)帶人到雙甲8208搶修現(xiàn)場,現(xiàn)場起重、吊車都已到位,架子工正在更改架子,由于冷凝器直徑大位置特殊,架子需要不斷地拆除和搭接,吊出工作是一項艱巨的任務(wù)。起重隊隊長親自出馬,吹著哨子揮動著手臂指揮著吊車,鋼絲繩和倒鏈都掛到位調(diào)整完畢后,鉗工拆完了地腳螺絲套,吊車緩慢地吊下了冷凝器舊的筒體,最后在大家的相互配合下,冷凝器新筒體已順利歸位,等待著兩側(cè)封頭和管線的復(fù)位。
修復(fù)封頭變形隔板
由于冷凝器常期運行和中間隔板沒有設(shè)計加強(qiáng)筋,封頭隔板嚴(yán)重變形成了S型曲線,需要重新校正變形隔板才能回裝,校正工作聽起來特別簡單,“呵呵,就打打砸砸的事嘛,有什么難度”大家都是這么認(rèn)為的。但真正干起來它是一項特麻煩和精細(xì)的活兒,也很耗費時間和考驗人的耐心,定基準(zhǔn)、開焊縫、校正方式、焊接方法、焊接時間、冷卻都需要考量。先用氣割把變形隔板隔開幾道縫,在定完基準(zhǔn)后用千斤頂將變形嚴(yán)重部位頂回原位置,用錘不停地反復(fù)敲擊,確保直線度誤差,然后加支撐固定、最后采用花焊分段施工,打磨修復(fù)平整,才算是校正工作完成!
封頭吊裝復(fù)位
5月12號下午兩點,烈日炎炎,大家及時趕到檢修現(xiàn)場,開始回裝冷凝器封頭和管線工作開始,由于802框架二樓沒有任何遮擋,完全暴曬在太陽底下,每個人的臉都被曬得通紅。“往右,拿撬杠在往右邊來一點,你那邊咋樣?我這邊裝進(jìn)去了,兩邊要同時往里走……”鉗工王信道大聲地喊,汗水從臉頰不停地流下?!昂茫踯嚶倨鹨稽c,先拉東邊這個倒鏈,西邊倒鏈落一點,拉,使勁拉、”起重賀斌說,汗水早已濕透了他的脊背!在所有人員的共同配合下,冷凝器封頭安裝到位,大家一氣呵成,進(jìn)出口法蘭對位完畢,穿裝螺栓順利完成,等待工藝人員開始查漏。“終于看到勝利的曙光了”監(jiān)護(hù)人呂思維說,只要大家齊心協(xié)力,及時完成每項任務(wù)的節(jié)點,我們的搶修任務(wù)一定會按時完成!