近日,從氣化爐對標(biāo)分析會上獲悉,與往年相比,公司氣化爐運行周期和運行質(zhì)量都有了大幅提升,2019年有效避免5次氣化爐非計劃停車。經(jīng)過一年多報警信息的專項治理,DCS系統(tǒng)誤報、無效報警現(xiàn)象大幅減少,裝置運行平穩(wěn)率得到了有效保障。
自2019年以來,公司開展“加強基礎(chǔ)管理、提升裝置運行”的專項活動,氣化車間借機進行報警信息的專項治理。氣化車間的報警信息主要分為兩類:工藝報警和可燃及有毒有害氣體報警。但長期以來無效報警、誤報警信息繁多,聲音過于嘈雜,以至于氣化裝置的DCS聲音報警長周期處于失效狀態(tài),只能依靠報警欄內(nèi)的文字報警進行運行監(jiān)控,不僅大大降低了監(jiān)盤效率,而且還易造成誤判,引起不必要的生產(chǎn)波動。
為高質(zhì)量開展報警信息專項治理,車間主任王東亮多次組織技術(shù)管理人員,進行報警信息的梳理,并積極和生產(chǎn)部、計控電儀部溝通,對這些報警信息進行了有效治理。通過梳理,頻繁報警信息可以分三類:第一類是報警參數(shù)設(shè)置不合理的,重新組織技術(shù)人員討論、修訂了報警參數(shù)。如:氣化車間主要是將原煤制漿、燃燒、洗滌后送往后裝置,水中會有很多細灰,含灰量大的水在輸送的過程中因流量不穩(wěn)定,容易造成頻繁波動報警,為此將一些變化范圍小、容易引發(fā)報警的參數(shù),在不影響安全運行的前提下,修改了它的報警范圍,消除頻繁報警;第二類是報警設(shè)置不合理的,修改報警設(shè)置。如:氣化爐鎖渣系統(tǒng)設(shè)定程序是每28分鐘自動排渣一次,但在排渣過程中因壓力等變化會產(chǎn)生很多條報警,有時更多達十幾條,三臺氣化爐正常運行時,平均每9分鐘就會產(chǎn)生報警一次,使得報警頻繁且起不到實際作用。為此將鎖渣系統(tǒng)原來每次排渣時因壓力變化引起報警,修改為只有鎖渣系統(tǒng)故障才會報警。壓力只作為聯(lián)鎖控制,保證鎖渣閥安全動作。第三類是裝置運行中的問題引發(fā)報警,車間通過精細化管理、精準(zhǔn)化操作、不斷優(yōu)化裝置運行來解決此類報警。如:因裝置運行時間長,氣化爐工藝氣大閥存在內(nèi)漏,內(nèi)漏的工藝氣使得氣化框架部分有毒有害氣體報警器頻繁報警。車間技術(shù)組通過精準(zhǔn)分析、對癥下藥,在氣化爐投料時工藝氣大閥后增加盲板,來消除內(nèi)漏,避免引發(fā)報警。
報警有效治理后,頻繁報警消除了,重新恢復(fù)了DCS報警聲音提示,中控室操作人員可以充分利用“耳力”、“眼力”第一時間發(fā)現(xiàn)報警、及時處理,使得工作效率大大提升。在過去的一年中激冷水泵出現(xiàn)5次故障,都被中控室操作人員及時發(fā)現(xiàn)并有效處理,成功的避免5次氣化爐跳車;中控室操作人員還通過氣體報警信息多次發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場泄漏點,并及時處置,確保裝置的安全運行。為使報警信息管理持續(xù)、有效進行,車間還專門建立、制定工藝、氣體報警信息制度與臺賬,及時記錄、處理運行中的報警信息。
通過報警信息的有效治理、提高DCS聲音報警的有效性、強化報警信息管理等這些措施,使得控制室操作人員監(jiān)盤、操作更加便捷、高效。工藝主任張博濤則掩飾不住內(nèi)心的喜悅感嘆道“強化報警信息管理,有效避免多次非計劃停車,大大減少員工的工作量,不得不說這項舉措已成為工藝操作人員維持裝置安全穩(wěn)定運行的一把‘金鑰匙’”。