本報訊(通訊員)呂國良 7月5日,渭化集團投資2200多萬建成的新20硫回收裝置投入運行,作為原有硫回收主項(708硫回收裝置)的備用“雙保險”,實現(xiàn)該集團一二三期裝置的環(huán)保裝置和生產(chǎn)裝置連續(xù)穩(wěn)定運行。
該套裝置將低溫甲醇洗來的酸性氣,經(jīng)三級克勞斯反應(yīng)回收硫磺后,尾氣送焚燒爐。經(jīng)焚燒爐焚燒后,尾氣送鍋爐裝置,和鍋爐煙氣一起再經(jīng)鍋爐脫硫脫硝裝置處理后,實現(xiàn)達標排放。該裝置處理酸性氣能力為1700Nm3/h,同時可生產(chǎn)硫磺產(chǎn)品17.6t/d。
渭化集團現(xiàn)有一二三期3套裝置,三期均采用低溫甲醇洗凈化,各有一股富H2S氣體。該集團一期時建設(shè)了一套克勞斯硫回收裝置,硫磺產(chǎn)能650kg/h,采用三級克勞斯工藝;三期建設(shè)了一套硫回收裝置,采用低溫斯考特技術(shù),2008年設(shè)計時將一、二、三期富H2S氣體合并在一起,建設(shè)了一套新的硫回收裝置,使用一期的公用工程。新的硫回收裝置(708主項)2011年9月投產(chǎn)后,一期時建設(shè)的老硫回收裝置(老20)停產(chǎn)。當遇到硫回收裝置(708主項)需要檢修時,全廠的富H2S氣體無法處理。2018年10月,該集團技術(shù)委員會立項,11月開始前期技術(shù)調(diào)研。2019年1月開始委托設(shè)計,出長周期設(shè)備規(guī)格書(燒嘴、廢熱鍋爐)。新20硫回收裝置使用三期的公用工程,2019年4月~6月舊裝置拆除,7月土建正式開工。2020年因疫情影響2個月施工周期,6月開始試車準備吹掃、壓力試驗、質(zhì)檢站檢測、控制系統(tǒng)調(diào)試等等,項目中交車間。6月30日,燒嘴點火升溫。