“經(jīng)過車間所有員工的共同努力,影響脫鹽水運行的瓶頸終于在年前得到了消除,后續(xù)裝置可以加負(fù)荷了?!痹?2日上午,動力車間主任李景忠高興地說。
進(jìn)入冬季以來,動力車間脫鹽水一度成為公司生產(chǎn)線上的焦點。因為給渭南高新區(qū)供熱、設(shè)備防凍等用水量的增加與送水量不足的矛盾,嚴(yán)重影響著公司后續(xù)裝置的高負(fù)荷運行。怎么辦?動力車間不等不靠,創(chuàng)新思維,不斷努力,終于在年前趕走了制水路上的多個“攔路虎”,確保裝置安穩(wěn)過大年。
“之前中和池排放時間長,影響系列再生時間,是脫鹽水站制水線上的最大攔路虎?!惫に嚰夹g(shù)員楊靖軍告訴我,送水量的增加,迫使原水系列長期高負(fù)荷運行,加大了排入中和池的廢液量,這就要求中和池廢液在PH達(dá)到環(huán)保要求后及時排放,“在廢液量大增的情況下要控制中和池的排放指標(biāo),是當(dāng)時我們要解決的最大難題?!惫疽笾泻统嘏欧臥H值在6.5——8.5之間,但池內(nèi)PH與排放管PH表計偏差大,也就是說,排放管PH表計相對滯后,造成調(diào)整排放延遲。其原因就是池內(nèi)廢液混合不均勻造成的。針對這一問題,車間改造了中和泵的再循環(huán)管線,提高了攪拌效果,達(dá)到縮短PH調(diào)整時間的目的。同時針對“中和池有效容積小,三臺泵排放速度慢,而等待再生的床體多”的問題,車間延長了泵的吸入管,并新增加一臺流量為160m3/h的大泵,排放時間由1.5小時縮短至50分鐘。通過以上舉措,中和池廢液在指標(biāo)合格的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了及時排放。
“由于給周圍社區(qū)供暖、設(shè)備防凍等原因?qū)е吕淠夯厮偭繙p少,在這樣的情況下,要確保后續(xù)工藝用水,脫鹽水原水系列就必須長期高負(fù)荷運行。可問題是,冬季的原水溫度低,作為伴熱的工藝?yán)淠毫可?,尤其趕上尿素停車搶修,使進(jìn)入床體的原水溫度常低于3℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于樹脂的工作溫度(25~40℃)。導(dǎo)致的直接結(jié)果就是正常可持續(xù)運行20小時的原水系列只能運行不足十小時,無形中還增加了裝置自用水率,造成了浪費。這是制水路上的又一攔路虎?!比绾翁岣咴疁囟?,就成為動力人的當(dāng)務(wù)之急。車間技術(shù)人員首先想到的就是給原水池增加一路伴熱,溫度提到了7到8℃?!斑€不行,怎么辦?”這時他們想到了原一期鍋爐氨法脫硫廢棄的換熱冷凝器,把它拆下來作為原水加熱器,使一期原水溫度接近20℃。另外針對222陽床B、C原水系列裝置情況對其樹脂進(jìn)行體外清洗,布水裝置更換及補(bǔ)充樹脂,使其運行狀況趨于良好,出水量增大,運行周期延長。
功夫不負(fù)有心人,在動力車間員工的不斷努力下,在春節(jié)假日前,趕走了制水線上的多個攔路虎,確保了裝置安穩(wěn)過年。