截至9月18日,隨著最后一臺(tái)高效循環(huán)水泵更換完成,彬州公司8臺(tái)高效循環(huán)水泵試運(yùn)行已超過(guò)72小時(shí),給水回水壓力正常、流量正常、各換熱設(shè)施運(yùn)行正常,試運(yùn)行期間節(jié)電量相較之前已達(dá)32萬(wàn)度,正式標(biāo)志彬州公司循環(huán)水整體節(jié)能優(yōu)化改造項(xiàng)目取得顯著成果。
彬州公司始終致力于踐行降本增效、綠色發(fā)展的理念。據(jù)了解,經(jīng)大量數(shù)據(jù)收集,由于需循環(huán)水作為冷量的換熱器布置與循環(huán)給水泵匹配度差異,導(dǎo)致無(wú)效流阻高,能量損失嚴(yán)重,成為日常生產(chǎn)運(yùn)行主要耗能裝置之一。為扎實(shí)開(kāi)展“一分錢(qián)成本攻堅(jiān)”,探索循環(huán)水泵特性與管網(wǎng)匹配度,循環(huán)水量?jī)?yōu)化平衡節(jié)能改造項(xiàng)目已于去年10月份由彬州公司生產(chǎn)部牽頭、水汽車(chē)間落實(shí)、電儀分部及其余兩大車(chē)間協(xié)助聯(lián)合開(kāi)展。
“既然接了這個(gè)硬茬,我們一定竭盡所能進(jìn)行改造,用新技術(shù)突破耗能困境?!泵鎸?duì)生產(chǎn)用戶(hù)的兩大車(chē)間的信任和提出的問(wèn)題,水汽車(chē)間主任李永華堅(jiān)定地說(shuō)道。
循環(huán)水系統(tǒng)消除無(wú)效阻力、提升循環(huán)水利用率的同時(shí),更要兼顧日常生產(chǎn)不受中斷及影響;了解裝置系統(tǒng)特點(diǎn),提供科學(xué)可靠方案的同時(shí)更要兼顧每一臺(tái)水泵停運(yùn)改造帶來(lái)的整體生產(chǎn)裝置降壓調(diào)整對(duì)生產(chǎn)裝置日常運(yùn)行的不穩(wěn)定因素等一系列實(shí)際問(wèn)題成了改造之初的頭等大事。
“這是一場(chǎng)屬于渭化人必須取勝的攻堅(jiān)戰(zhàn)”。彬州公司為此成立了技術(shù)攻關(guān)小組,多次深入裝置現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展立體、全方位、多角度的階段“會(huì)診”。針對(duì)用戶(hù)不同,能耗不同等綜合分析基礎(chǔ)上對(duì)8臺(tái)循環(huán)水泵實(shí)施“一泵一策”優(yōu)化方針。從方案制定、技術(shù)交底、優(yōu)化參數(shù)、優(yōu)選工具等各環(huán)節(jié)入手,利用相應(yīng)的“基于三維CAD-CFD 聯(lián)合的葉片泵整體優(yōu)化技術(shù)量身定制了高效葉輪,大幅提升水泵出力效率。
“節(jié)能效果怎么樣?新式水泵能不能提升水泵效率?不能只通過(guò)紙上談兵來(lái)計(jì)算,更需要各種生產(chǎn)工況下的數(shù)據(jù)來(lái)支撐?!?/span>
據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董寶山回憶道:“項(xiàng)目在更換水泵試運(yùn)行時(shí)遇到泵軸振動(dòng)持續(xù)上升現(xiàn)象,生產(chǎn)部組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)可能產(chǎn)生原因分析匯總,制定排查方案進(jìn)行試驗(yàn)排查,一干就是好幾晚,最終排查出電機(jī)存在軸電壓導(dǎo)致振動(dòng)上升。為此,技術(shù)攻關(guān)小組一遍遍研究一條條計(jì)算,只為尋找最優(yōu)解,最終決定采用絕緣聯(lián)軸器的形式予以解決。”
“水泵提效改造說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,但離不開(kāi)前期的流量、壓力標(biāo)定,數(shù)據(jù)采集,又要兼顧每一臺(tái)水泵停運(yùn)改造帶來(lái)的整體生產(chǎn)裝置降壓調(diào)整,如何兩頭兼顧,齊頭并進(jìn)才是大學(xué)問(wèn)!”今年以來(lái),彬州公司持續(xù)加快“數(shù)字化”綠色工廠的升級(jí)步伐,不斷在成本上做“減法”開(kāi)源節(jié)流,群策群力破解“節(jié)能降耗、科技攻關(guān)”等系統(tǒng)難題,從704工段低位廢棄乏熱提質(zhì)增效研發(fā)、循環(huán)水整體優(yōu)化改造、煤制乙二醇能量系統(tǒng)集成優(yōu)化研究應(yīng)用以及甲酸甲酯資源化利用中試項(xiàng)目等4個(gè)科技項(xiàng)目相繼驗(yàn)收投用,到下半年706富裕能量膨脹發(fā)電、蒸汽系統(tǒng)熱平衡深度優(yōu)化改造及混合醇油高效分離回收綜合利用,持續(xù)為提能創(chuàng)效“鋪路架橋”。查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)成本管控和效益最大化。
目前循環(huán)水系統(tǒng)整體降壓調(diào)整已完成,8臺(tái)高效循環(huán)水泵已全部更換完畢,節(jié)能效果顯著;預(yù)計(jì)年節(jié)約用電3900萬(wàn)度以上,年節(jié)約電費(fèi)可達(dá)1200余萬(wàn)元。